压气机的叶片现在还是在使用老式的工艺,分组装配是一个无奈的选择,现在在新机的测试中到还能忍受,但是等到大批量使用的时候,就显得有些困难了。
好在基地已经联系到英国方面准备进口一些加工设备,先对基地最关键的黎阳厂加工能力进行一次大的升级。在八十年代要进口西方的‘精’密加工设备还有些可能,虽然要多给些钱,但是能进口到设备就是胜利。
装配完成的核心机,整个看起来已经有了发动机的味道了,虽然没有布满机匣外表面的各种秘密麻麻的管线,但是必要的接口却是恰到好处。
核心机从黎阳厂运送到测试中心进行测试,核心机测试对测试设备要求不是太高,基地测试中心可以满足。
固定在试车架上面的核心机还没安排燃料管线,将燃料接入燃烧室,还需要对燃料管线简单排线,台架上测试是比较简单的,不用发动机成品那样对体积有要求,现在只需要保证燃料可以在核心机运转时保质保量。
当然核心机的测试对空气也有要求,没有了低压压气机的预压缩,就需要特殊的设计对气流预压缩。好在,这些问题测试中心还可以解决,加班加点的准备工作,使得测试中心终于忙碌起来。
为了保证在调查组来参加机测试时能顺利启动,测试中心,提前进行了测试,得出的结果也让测试中心心里有底了。
这种有重要人物来参加首次试验、试飞、试航等等重大项目,几乎都是要先暗地测试一番,这些都是不成文的规定,所谓的首次测试只是说说而已。pu